商铺名称:郑州磐石支护设备有限公司
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常德市灌注后注浆泵 混凝土灌浆机——河南磐石重工
故障处理
故 障 状 态 |
可 能 原 因 |
排 除 方 法 |
电机不运转 |
电源缺相或过载;开关的保险丝、触头、隔离刀闸或按钮等电器故障 |
电工检查,逐个排除(参见:图7) |
主电机线圈烧毁 |
检查维修 |
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减速器密封圈已坏,脏物进入,齿轮受阻,负荷过大。 |
清理换密封圈 |
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减速器内润滑油变质,失去润滑作用,造成负荷过大。 |
清理减速箱换润滑油 |
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负载过大 |
调节压紧机构压力, |
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电机旋转,转子不转 |
齿轮损坏 |
检查、换 |
转子的方轴孔损坏 |
换转子 |
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转子不按箭头 所示方向转动 |
电源相位接错 |
电源调相 |
密封板与转子之间漏气 |
压紧机构不平衡 |
调整压紧结构 |
密封板磨损,钢插筋凸出 |
研磨或换新板(参见:维护保养) |
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余气口堵塞 |
清理余气口 |
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输料系统堵管,造成系统气压升高 |
清理堵管排除故障 |
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转子衬板擦伤、变形或断裂 |
检查转子衬板,若已有沟槽,时重新研磨或换新板(参见:维护保养) |
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料腔装配缺陷 |
重新装配 |
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料腔部分或全部堵塞,造成通流面积减小 |
清理料腔 |
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转子、旋流器 或输料管堵塞 |
骨料粒径过大 |
输料管堵塞,应停止机器转动,关闭气路阀门。从旋流器上拆下输料管,打开气路阀门,把转子中的存料吹出去,然后检查输料管,用木棒敲击堵塞部位,振松或掏空堵塞物(注意:在拆开旋流器或管路之前要使输料管中的压力降为0)。 后把输料管再接到旋流器上,用气压吹出。如果输送距离超过40m,应分段处理每20m的管路。 骨料过筛。 |
输送气流压力太低 |
停止电机和供气,如果转子堵塞应搬开料斗底座,打开转子,用刷子清理转子料腔。提高气流压力。 |
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系统气压太低或气管太细 |
提高系统气压、增大气管通径 |
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上气路或下气路没有打开 |
停机清理后,打开阀门 |
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拌和料的含水量过大,拌料不均匀 |
调整拌料达到规定要求 |
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机器 能力减小 |
由于物料粘结或锥套磨损造成旋流器堵塞 |
清理或换锥套 |
料腔长时间没有清理堵塞 |
清理或换料腔 |
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由于物料粘结使料腔堵塞 |
清理或换料腔 |
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振动器不运转 |
检修振动器 |
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余气口堵塞,物料从排气口溢出 |
清理余气口 |
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输料管振 动厉害 |
气路阀门装错或管路泄漏造成压降太大,气压过低 |
检查及正 |
由于物料粘结堵塞使转子料腔或旋流器的通道减小 |
参见堵塞部分 |
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主气路气流面积不够 |
改变主气路管径达到机器要求标准 |
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振动弹簧磨损,造成料斗高度降低,排气口间隙不够 |
调整或换振动弹簧 |
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拌和料坍落度不合适,拌料不均匀 |
调整拌料达到规定要求 |
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开始堵塞 |
用阀门调整气流压力 |
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输送压力太低 |
检查供气量 |
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浆料不均匀粘度太大 |
调整拌料比例 |
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料流与水混合得不充分 |
水压太低 |
检查水压(喷头处至少0.3MPa) |
喷头水环的进水孔堵塞 |
检查喷头并清理,时装上水过滤器 |
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喷头处粉尘太大 |
加水太少 |
增大喷头加水量 |
喷头出口滴浆 |
加水太多 |
减小喷头加水量 |
回弹太大(喷壁大于15喷顶大于20-30) |
筛分曲线不适当 |
检查材料配,时调整之 |
喷头到受喷面的喷射距离太近 |
增大喷距到0.8m |
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射流方向未与受喷面垂直 |
改正喷射角度 |
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喷头到受喷面的距离太远 |
减小喷距到大约1m |